齐大山铁矿选矿厂于1970年建成投产,投产后经三次重大工艺流程改造和扩建,现生产工艺流程逐步完善,选矿指标逐步提高,生产稳定,技术经济指标明显改善。该厂设计规模为800万t/a。按建设时间先后,选矿厂分为一期工程和二期工程。一期工程(即一选)处理20〜Omm粒级粉矿,设计规模为300万t/a;二期工程(即二选)处理75〜20mm粒级竖炉焙烧矿,设计规模为500万t/a。但生产尚未达到设计规模,最好年份1983年全厂处理原矿660万t。
齐大山铁矿床属鞍山式沉积变质铁矿床,地表部分为赤铁矿,矿体深部逐渐过渡为磁铁矿。矿体围岩由千枚岩、片岩及化学作用后生成的混合岩构成。
矿石中矿物组成比较简单,有用矿物为铁矿物,主要有赤铁矿、假象赤铁矿、磁铁矿,另有少量的镜铁矿、褐铁矿、针铁矿及微量的黄铁矿。脉石矿物主要有石英,其次有普通角闪石、透闪石、阳起石,绿泥石、碳酸盐(铁白云石、方解石)矿物等。全矿区铁矿石分为石英型、透闪石型及绿泥石型三种,其中以石英型为主。
矿石的化学成分主要有铁和硅、硫、磷等有害元素含量皆在允许范围之内。矿石多元素分析见表14.1-34。
表 14.1-34 矿石多元素分析
元素 | TFe | SFe | FeO | Si02 | Al2O3 | CaO | MgO | P | S | Mn | 烧损 |
含量,% | 28.40 | 28.20 | 3.26 | 57.58 | 0.33 | 0.41 | 0.41 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.62 |
矿石多呈它形粒状结构和不规则形状的交代结构。矿石构造有条带状、揉皱状、块状等,其中以条带状构造为主。
矿石粒度嵌布属不均匀细粒浸染类型。铁矿物最大粒度在1mm以上,最小粒度在0.005mm以下,平均粒度0.05mm左在。石英平均粒度0.085mm左右,比铁矿物粗。石英包裹体中铁矿物粒度范围为0.003〜0.035mm,其中小于0.015mm含量占铁矿物的5〜10%。矿物单体解离度见表14.1-35。
表 14.1-35 矿石单体解离度
磨矿粒度-0.074mm,% | 47.0 | 59.6 | 68.0 | 84.0 | 92.4 |
单体解离度,% | 57.0 | 69.06 | 80.81 | 83.00 | 91.40 |
矿石物理性质:密度3.3t/m3,松散系数1.5,普氏硬度12〜16,湿度2.37%。
1) 破碎筛分:该厂投产初期是一段粗碎,产品粒度为500〜Omm。粗碎产品给干式自磨机(现已停用)。在一期工程改造和二期建设中新增了中碎及筛分系统,为了适应Ф2200中碎机给矿粒度小于350mm的要求,将原1500/300旋回破碎机改为1350/180非标准型旋回破碎机。原安装的Ф200单缸液压中破碎机系试制产品,因液压系统漏油严重、小伞齿轮常打牙等设备事故多,于1975〜1977年间陆续换成定型产品Ф2200单缸液压中碎机。原安装的7台1.5x4.0m双层共振筛,因为板簧经常断裂、板簧衔接螺栓经常失效,筛网易堵塞等原因,更换为SZZ2l.5x4.0m吊式自定中心振动筛,以后又将吊式改为座式。1984年对破碎系统除尘设施进行了改造,取得较好成绩,1986年6〜8月厂房内空气粉尘含量合格率达到85%。现破碎系统具备了年处理原矿800万吨的生产能力。破碎筛上产品可以满足竖炉焙烧的要求,即大于75mm粒级和小于20mm粒级的含量均在10%以内。破碎筛分及焙烧工艺流程觅图14.1-14。
3)二选工艺流程:二选于1973年投产,处理竖炉焙烧矿,原设计采用连续磨矿磁选流程。经过长时间的生产调整和流程改进,生产指标逐年提高。主要的技术改进有:
1、二次分级机生产能力不足,限制了磨机生产能力的发挥,长期处于100t/(台·h)左右,采用Фlm水力旋流器代替二次双螺旋沉没式分级机后,球磨机能力提髙了20t/(台·h),但尚未达到设计指标。
2、为了提髙精矿品位,采用铀筛再磨技术,改造前技术指标(1974〜1977年平均指标)为:原矿品位29.33%、精矿品位60.29%、尾矿品位12.45%、回收率72.53%,改造后的技术指标为:原矿品位29.73%,精矿品位62*25%,尾矿品位9.70%,回收率79.34%。
3、1982年将4号、5号系统改为阶段磨矿磁-重选工艺流程,几年来生产实践证明,生产指标略有改善,电能、二次钢球及衬板等消耗明显下降。二选工艺流程见图14.1-16。
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